制粒機選定后,根據生產工藝流程和制粒機的生產率,確定了與之配套的粉碎機、提升機、混合機、永磁筒等設備的技術參數。
考慮到干的畜禽糞 便在粉碎過程中有大量的塵埃,吸如人體內,會影響人的健康,并且塵埃飛揚污染環境。為此,我們建了一套除塵裝置,主要由密封的沉積室組成,將粉碎后的物料 打入沉積室,使塵埃沉積在室內。自制的兩臺振動式過篩機,均采用電動機帶偏心塊裝置,結構簡單,其中一臺做成移動式的,便于各種物料過篩。制粒機出來的顆 粒溫度在4060e間,在秋、冬、春季度生產,顆粒經料斗、振動篩自然冷卻后即可裝袋;在夏季生產,為加快冷卻速度,在振動篩后安裝了一臺風扇。
加工機組的布置按現成廠房設計,機組總高度為6.8米,若廠房較低,可將混合機放在較低位置,先將配料提升到混合機,然后再將混合料提升到料斗。采用框架集裝式結構安裝,框架由角鋼和槽鋼用螺栓聯接,便于裝拆和維修。所有電器控制集中在電控柜內。
制粒機的改制肥料與飼料的成分有著本質的區別,經測定,肥料的摩擦系數大于飼料的摩擦系數,工作阻力大于加工顆粒飼料的工況,故在試生產期間出現了模孔易堵塞、生產率較低、壓輥軸多次斷裂等問題。經認真分析和計算,對制粒機的關鍵零部件環模和壓輥軸進行了改制。
顆粒的耐磨性達94.6,說明碾壓阻力很大。碾壓阻力大,模孔易堵塞,導致制粒機生產率降低。碾壓阻力的大小與 模孔的長徑比有關,長徑比大,物料通過模孔的距離長,碾壓阻力就大。從材料和長徑比兩方面對環模進行了改進:材料由碳鋼換為合金鋼,從而提高了環模的機械 強度和耐磨性;h4.5mm的模孔,其長徑比由8改為6.6,從而減小模孔的工作阻力。環模改制后,模孔堵塞現象消除,制粒機的生產率提高50以上,達到 設計要求。雖由于材料更換,環模的價格提高了20,但環模的使用壽命卻提高了一倍多,故改制后的環模經濟效益提高顯著。
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